这是一篇关于汽油方面在职毕业论文范文,与某管道站DVSH8×17型主输泵输送汽油振动超标原因相关专升本毕业论文开题报告。是改论文专业与汽油及工况及操作方面相关的免费优秀学术论文范文资料,可作为汽油方面的大学硕士与本科毕业论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。
【摘 要 】本文较详细地说明了某成品油长输管道站3#主输泵在输送汽油过程中出现的问题,提出了降低该主输泵运行振动高的措施,对站场实际操作具有极高的指导价值.
【关 键 词 】主输泵 输送汽油 振动 超标
管道站3#主输泵为FLOWSERVE公司生产,型号为DVSH8*17.自投产运行以来,3#主输泵输柴油从未出现振动超标,在输送汽油时,驱动端存在振动间或性超标故障,最大接近至10 mm/s(该泵报警值6 mm/s,联锁停车值9 mm/s).
1.3#主输泵基本参数情况(表1)
2.3#主输泵运行情况(以3月数据为例)2.1 3#主输泵运行情况3月运行情况统计2.1.1?汽油第一批次
3月5日开始输汽油使用3号泵,泵振动值正常稳定在4.1-4.6 mm/s,振动值不超标.3月7日7:00切换到1号泵(表2).
3月8日16:00由1号泵切换到3号泵,振动值增高到5.9 mm/s,接近报警值.需要关注的是此时机泵流量小于最小允许操作流量(414m3/h),不在允许工作区,更不在优先工作区,进入汽蚀工作区(表3).
18:00振动继续增大超报警值,并持续至7.2mm/s(表4).
3月9日6:00 振动继续上升至8.4 mm/s(表5).
3月9日11:00结束汽油输送振动值保持在7.5-8.4 mm/s.
2.1.2?汽油第二批次
3月19日2#泵、3#泵同时运行,输送柴油,3#泵振动在2.8 mm/s.17:00 停运2#泵,单运行3号泵,输送柴油,振动在3.3-3.6 mm/s.后改至输送汽油,振动值很快上升,并超标,为7.3 mm/s.该振动一直维持到3月20日6:00,在超标,报警;在2:00是最高,为9.3 mm/s.
3月19日17:00(表6)
3月20日2:00(表7)
7:00换罐后振动值下降至4.5 mm/s
8:00(表8)
22:00换罐至401振动值又超高至6.5-7.2 mm/s(表9).
3月21日11:00换罐至402振动值下降至
4.3-5.8 mm/s
3月21日12:00(表10)
3月21日18:00(表11)
3月22日2:00换罐至411振动值下降至
3.9-4.1 mm/s.
2:00(表12)
3月23日6:00换罐至405振动值超高6.0-
7.5 mm/s
6:00(表13)
12:00(表14)
补充:
(1)4月份与3月份基本情况相同.
(2)5月份3#泵没有单独运行输汽油,都是和2#泵同时运行未出现超高现象,流量一般在600 m3/h以上.
3.3#主输泵运行情况存在基本规律
3.1 通过对3月、4月、5月份数据进行对比发现,存在以下基本规律
(1)3#主输泵在输送汽油时,不是一定会振动超标;
(2)3#主输泵在输送汽油时,该泵也可以长时间在正常状态下运行,而且振动值可以在4.1-4.6 mm/s;以3月5日至3月7日7:00运行为例.该泵输送汽油时,振动值可以低到3.9 mm/s,以3月22日2:00换罐至411振动值下降至3.9-4.1 mm/s为例.
(3)3#泵和2#泵同时运行未出现超高现象,振动正常.
(4)汽油改柴油介质输送时,不会发生振动超标.
(5)振动超标发生三种工况
A、不在允许工作区,更不在优先工作区;
B、柴油改汽油输送介质工况调整时,易发生超标;
C、在进行切罐操作时,易发生超标;
4.关于3#主输泵振动情况的分析
B、 在进行切罐操作时,出现振动下降或超标;
汽油本科毕业论文这么写
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3月20日7:00进行第一次切罐,振动下降至4.5 mm/s;振动正常运行至3月20日22:00切罐;
3月20日22:00进行第二次切罐,振动振动值超高至6.5-7.2 mm/s;振动超标运行至3月20日22:00切罐;
3月21日11:00第三次切换罐,振动值下降至4.3-5.8 mm/s,振动恢复正常,并持续正常直至3月22日2:00切罐;
3月22日2:00第四次切罐;振动继续在正常范围内,并进一步下降,至3.9-4.1 mm/ s;持续稳定正常至3月23日6:00切罐;
3月23日6:00第五次切罐;振动上升,并超高至6.0 mm/s,报警,并继续上升至7.5 mm/s;持续至本次输送汽油结束.
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4.2 针对3#泵振动超标进行检修检查情况(表15)
通过两次检修检查,从设备装配角度讲,符合规范要求,没有引起振动超标的因素.
4.3 关于3#主输泵振动情况的综合分析
(1)该泵从设备装配角度讲,符合规范要求,没有引起振动超标的因素.
(2)该泵也可以长时间在正常振动范围内运行,流量在530 m3/h也可以.当然,该泵相比2#泵,可操作弹性较小,易出现汽蚀.该泵允许工作区414-940m3/h,优先工作区在560-940m3/h.但在两种工况下频繁出现超标:
A、在柴油改汽油输送介质工况调整时,出现超标;在进行工况调整时,汽油比重小于柴油比重,泵有效汽蚀余量减小,易产生汽蚀;3#泵处于入口管路的末端,沿程管阻大于2#泵入口沿程管阻,在同样条件下,3#泵在进行工况调整时,有效汽蚀余量较小,易于产生汽蚀;这同样可以解释为什么2#泵、3#泵同时运行,3#泵不产生振动超标.
B、 在进行切罐操作时,出现振动下降或超标;
切罐操作主要影响体现在泵的有效汽蚀余量变换上.在切罐过程中,罐液位的高低,罐本身安装高度的不同,以及操作时是否能实现双罐的